Ende letzter Woche habe ich das gerät dann zusammen geschraubt, bis dato war alls gut.
Bein Anheben am Trage griff hat es dann oberhalb des Handrades geknackt, also wieder aufgeschraubt - die Auflagefläche der äußersten Torxschraube (T10, 10mm) war abgesprengt.
Also mit Spitzzange und Beitel den ganzen Spachtelkram samt eingeschlossener bruchstücke entfernt und sicherheitshalber such den zweiten "Aufbau" zur verschraubung der vorderen Halbschale.... :(, am WE dann Reparaturhülsen entworfen und diverses überlagertes PLA verbraten
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Das handrad ebenfalls neu designt und alternativ gesliced, s passt jetzt perfekt.
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Anschließend alles zusammen gesteckt und testweise in Betrieb genommen.. die Ausleuchtung ist nahezu perfekt.
Im Durchgang gibt es wie von mir befürchtet sichtbare Kantenreflktionen des originalen Reflektors, eine kantenüberdeckende LED Montage war mir allerdings zu aufwändig.
Der Bereich links der Nadel ist ein wenig überstrahlt, ich denke aber, damit kann man leben.
Ansonsten ist die Ausleuchtung absolut schattenfrei, selbst ein montierter Koloss wie der Sensor-Knopflochfuß beeinträchtigt den Nadelbereich in keinster Weise.
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Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, was sich die Konstrukteure dabei gedacht haben, der Maschine einen Low Shank Adapter zu spendieren, welcher von der Vorderseite her gefüttert wird. Bei eingesetzter nadel stehen ca. 2mm Spielraum z.V. um den Steg des gewünschten Fußes in Position zu manövrieren.
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PS:
Die maschine hat aus unerfindlichen Gründen nur einen veralteten 4-Punkte Transporteur, der Geradeaustransport entspricht dem, den ich von meinen anderen Maschine gewohnt bin, eine "Stofführung" ist zwingend notwendig. Dafür arbeitet die Knopflochautomatik i.V mit dem Sensorfuß sehr präzise. Die innere Länge eines 16mm Knopfloches beträgt exakt 16mm.